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某鎮海煉油廠制氫裝置使用的高溫蝶閥,在制氫裝置運行時,該閥經常出現外漏,給煉油制氫的安全生產帶來了隱患。該鎮海煉油廠高溫蝶閥的密封結構如圖1所示。
經長時間的觀察分析,確認該閥的密封結構設計不合理。當蝶閥工作時其調整墊片(材質為復合四氟)和密封圈(外保護層為1mm厚的金屬,內襯由四氟石墨和金屬絲編織而成)中的四氟材料隨介質壓力和溫度的升高而流失,使調整墊片和密封圈失去密封作用。另外,經分析和計算,當介質壓力直接作用于墊片時,墊片的截面寬度小于墊片所應具有的 小寬度,不能滿足密封要求,亦是造成高溫蝶閥介質外漏的原因之一。
通過上述分析,技術人員對該高溫蝶閥進行了改進,改進后的密封結構如圖2所示。其特點是:
1、閥座密封件由軟和硬兩種密封墊片組成,能夠分別保證閥體與閥座之間的密封要求。
2、閥座彈性圓弧面受蝶板的擠壓后產生變形,具有足夠的密封比壓。同時可以限制其過大的扭矩,保證蝶閥具有良好的調節性能。
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